Principales eventos ocurridos en el SIN durante el 2018

​Durante el año 2018 se presentaron eventos en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que ocasionaron la operación del Esquema de Desconexión Automático de Carga (EDAC), un evento que produjo desatención de más del 50% de la demanda total de la subárea operativa y tres eventos con desconexión de varias subestaciones de la subárea y afectación importante de la demanda total de la subárea operativa.

En la Tabla 1 se muestran detalles de los eventos mencionados, donde se destaca el evento del 25 de abril donde se presentó actuación del EDAC y el evento del 27 de marzo donde se presentó la desatención de la demanda superior al 50% de la subárea operativa​.

Tabla 1. ​Principales eventos durante el año 2018.

Descripción Observaciones
El 09 de enero de 2018, a las 12:49 horas, se produjo la desconexión de las líneas de transmisión a 115 kV, San Bernardino – Santander 1, en el extremo de la subestación Santander, Río Mayo – Popayán, en el extremo en la subestación Río Mayo, Catambuco – El Zaque en el extremo de la subestación Catambuco, Cabaña – Santander en el extremo de la subestación Cabaña, Pance – Santander en el extremo de la subestación Pance, Jamundí – Santander 2 en el extremo de la subestación Jamundí. Adicionalmente, se produjo la desconexión por 115 kV de los transformadores 150 MVA San Bernardino, 40 MVA San Bernardino, 60 y 25 MVA Popayán, 40 MVA Santander, 15 MVA El Zaque, 30 MVA Jamundí y la desconexión de la unidad 1 de generación de la central Florida. El evento produjo desatención de demanda y ausencia de tensión en las subestaciones a 115 kV Santander, San Bernardino, Popayán, El Zaque y Florida.
El 25 de abril de 2018, a las 09:34 horas, se produjo la desconexión de las unidades de generación 2, 3, 4 y 5 de la central Guavio con 614 MW en total. La desconexión de 614 MW de potencia activa del sistema Colombiano, ocasionó la excursión de la frecuencia del SIN por fuera de los rangos normales de operación, alcanzando un valor mínimo de 59.37 Hz, y originó la operación de la etapa 1 del Esquema de Deslastre Automático de Carga por Baja Frecuencia EDAC, con una carga total deslastrada de aproximadamente 362.85 MW, que corresponde al 4.3% de la demanda del SIN. El evento produjo desatención de demanda y ausencia de tensión en la subestación Guavio Caverna 230 kV.
El evento ocasionó excursión de la frecuencia del SIN por fuera de los rangos normales de operación, alcanzando un valor mínimo de frecuencia de 59.37 Hz.
El 27 de marzo de 2018, a las 14:00 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 115 kV, La Reforma – Ocoa 1 y 2 en ambos extremos y La Reforma – Barzal en el extremo de la subestación La Reforma. El evento produjo desatención de demanda y ausencia de tensión en las subestaciones Ocoa, Barzal, Suria, Granada, Puerto López, Campo Bonito, Puerto Gaitán y San José del Guaviare a 115 kV.
El evento ocasionó excursión de la frecuencia del SIN por fuera de los rangos normales de operación, alcanzando un valor máximo de frecuencia de 60.221 Hz.
El 30 de agosto de 2018, a las 08:35 horas, se produjo la desconexión del autotransformador Chinú 2 150 MVA 500/110/34.5 kV y la desconexión de bahías de línea, Cerromatoso 2, el Corte central del diámetro 3, el Corte central del diámetro 1 y de la bahía de línea 2 Sabanalarga, en subestación Chinú 500 kV. Además, se produjo la apertura de la bahía de transformación por 500 kV del autotransformador 1 150 MVA 500/110/34.5 kV. También, se presentó actuación del Esquema de deslastre de carga asociado a los transformadores de Chinú 500/110/34.5 kV. El evento produjo desatención de demanda y ausencia de tensión en las subestaciones a 110 kV, Magangué, Sincé, Mompox, La Mojana y San Marcos.
El 02 de septiembre de 2018, a las 13:57 horas, se produjo la desconexión de las líneas de
transmisión, a 230 kV, Tasajero - San Mateo en el extremo de San Mateo y Ocaña – San Mateo en el extremo de Ocaña. Adicionalmente se presentó la desconexión de la línea a 115 kV Ocaña – Convención en el extremo de Convención y de los autotransformadores de la subestación San Mateo 115 kV.
El evento produjo desatención de demanda y ausencia de tensión en las subestaciones San Mateo 230 kV y 115 kV, Belén 115 kV, Convención 115 kV, Tibú 115 kV, Zulia 115 kV e Ínsula 115 kV.
El 03 de octubre de 2018, a las 13:12 horas, se produjo la desconexión de las líneas de transmisión a 115 kV, La Hermosa – La Rosa 1, en ambos extremos, Esmeralda – La Rosa 1, en el extremo de la subestación Esmeralda, Esmeralda – La Rosa 2, en el extremo de la subestación Esmeralda, Dosquebradas – La Rosa 1, en el extremo de la subestación Dosquebradas, La Rosa – Cuba 1, en el extremo de la subestación Cuba, Armenia – La Rosa 1, en el extremo de la subestación Armenia y Armenia – Regivit 1, en el extremo de la subestación Regivit. El evento produjo desatención de demanda y ausencia de tensión en las subestaciones a 115 kV La Rosa, Cuba y Armenia.